硫酸銨顆粒變黑的原因分析
硫酸銨顆粒變黑的原因主要有以下幾個(gè)方面:電捕焦油器出現(xiàn)故障,除焦油效果不好;原料氨水含焦油量大,造成在蒸氨過(guò)程中焦油隨氨氣進(jìn)入硫銨系統(tǒng);使用的硫酸質(zhì)量不好;母液貯槽抽空,把上面漂浮的酸焦油抽入飽和器中。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和采取的措施
(1)一般情況下是由于鼓冷工段電捕焦油器出現(xiàn)故障,電捕焦油器中的焦油含量超標(biāo)。這時(shí)的硫酸銨顆粒顆粒會(huì)被觀察到明顯的雜質(zhì)。由于焦油含量超標(biāo),大量焦油進(jìn)入硫酸銨顆粒母液中,并與母液中的酸反應(yīng)形成大量的酸焦油,在大母液泵的循環(huán)作用下,大量的酸焦油與硫酸銨顆粒母液混合,使硫酸銨顆粒母液顏色也變?yōu)楹谏?,硫酸銨顆粒母液變黑一般都是受焦油影響。這時(shí)我廠采取的措施主要是:盡快回復(fù)電捕正常工作,適當(dāng)提高電捕電壓,加強(qiáng)沖洗電捕的頻次,由1月1次改為半月1次;增加滿流槽撈酸焦油次數(shù),由1小時(shí)1次改為半小時(shí)1次。
(2)剩余氨水槽中焦油較多,焦油隨氨水進(jìn)入蒸氨塔內(nèi),進(jìn)入飽和器的氨氣夾帶雜質(zhì)、水汽增多,與晶比結(jié)合,使硫酸銨顆粒顏色發(fā)灰、黑,我廠采取的措施是:對(duì)蒸氨塔至飽和器氨氣管道水封進(jìn)行清理,減少氨氣中的冷凝液(焦油等雜質(zhì))進(jìn)入飽和器內(nèi);將蒸氨塔頂部分縮器換熱面積加大,及時(shí)將氨氣中夾帶的雜質(zhì)冷凝下來(lái),減少氨氣中的雜質(zhì);控制蒸氨剩余氨水含油,加強(qiáng)剩余氨水槽放焦油工作,每2小時(shí)放1次,盡量減少剩余氨水中焦油的含量。
(3)飽和器內(nèi)的母液中主要雜質(zhì)有鐵鹽、鋁鹽、硫氰酸鹽、各種砷化物和各種有機(jī)化合物,如:酚、吡啶、萘及焦油的各種組分等。母液中的這些雜質(zhì),在一般情況下對(duì)結(jié)晶成長(zhǎng)均有害無(wú)利,雜質(zhì)鹽類的離子吸附在結(jié)晶表面,遮蓋了結(jié)晶表面的活性區(qū)域,使結(jié)晶增長(zhǎng)速度減慢。有時(shí)由于雜質(zhì)在一定晶面上選擇吸附,限制了結(jié)晶成長(zhǎng),影響結(jié)晶顆粒和色澤。這也是變色硫酸銨顆粒顆粒較小的原因之一。為保證硫酸銨顆粒純度,在使用硫酸的時(shí)候,我廠在進(jìn)廠原料方面選擇性價(jià)比較高的廠家而且長(zhǎng)期合作的客戶優(yōu)先;進(jìn)廠硫酸化驗(yàn)不合格嚴(yán)禁卸車。
(4)每三個(gè)月進(jìn)行一次大加酸水洗(將酸度控制在15%,再進(jìn)行水洗,以保證對(duì)飽和器進(jìn)行充分洗滌),保障設(shè)備暢通。
(3)縮短母液槽清理周期,由1年1次改為半年1次,減少母液槽底部沉積的晶比。
硫酸銨顆粒生產(chǎn)中顏色變化比較普遍,為預(yù)防生產(chǎn)出不合格顏色的硫銨產(chǎn)品,需要在生產(chǎn)中時(shí)時(shí)觀察,時(shí)時(shí)調(diào)整,針對(duì)不同的問(wèn)題選擇不同的措施解決不同的顏色變化情況。